优化运行,控制喷氨量
1.运行中定期对脱硝喷气隔珊开度进行修正,适当调整各个喷气格栅的供氨量大小,保证脱硝反应良好。
2.利用检修机会对燃烧器进行改造,使用低氮型燃烧器,并定期检查并做燃烧器调整试验,控制燃烧生成的氮氧化物,对有效降低氨气量很有帮助。
3.二次风调整。运行中对燃烧器二次风及燃尽风进行调整,在风量允许的条件下尽量关小二次风挡板开度至50%左右,开大上层二次风开度,使燃料分级燃烧,降低了燃烧温度,且燃烧都在还原性气氛中燃烧,生成的氮氧化物偏低,燃尽风处于较大开度,使燃烧能够完全燃烧,这样就降低脱硝入口氮氧化物。 4.精心调整,控制脱硝效率在70%左右。效率过高在负荷摆动时容易使氮氧化物超标,环保方面压力挺大,效率过低则喷入的氨气过多,造成不仅仅浪费,更是有安全隐患。
5.控制排烟温度。排烟温度不能过低,否则使催化剂催化效果变差,氨气喷入量增加,而喷氨效果不明显;排烟温度过高,则催化剂失效,喷氨量急剧增加,喷氨效果还不明显,催化剂***失效后对喷氨量的影响更大,长期有影响。
6.引进燃烧优化系统。本厂7号机组18年12月引入了燃烧优化系统,利用系统优化来自动控制二次风压,二次风、燃尽风风门开度,从而控制脱硝入口氮氧化物排放,在脱硝效率不变情况下,自然减少了喷氨量,达到了较好的效果。